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基于方案2,在混合冷劑制冷+膨脹機制冷+氣相過冷工藝流程下,進一步研究了原料氣預冷溫度、脫甲烷塔壓力、過冷氣比例對二氯乙烷 產量的影響。各種工況下主要參數見表4。在控制其他參數不變情況下,考察了一61℃、一63℃、一65℃、一67℃、一69℃預冷溫度下主要設備參數和產品產量變化,見圖4一5。隨著預冷溫度降低,所需冷量逐漸增多,冷劑壓縮機功率增加,冷箱換熱負荷增加;低溫分離器底部液相增加,頂部氣相逐漸減少,膨脹機功率逐漸降低。外輸氣壓縮機功率呈現先減少后增加的特點,主要是因為二氯乙烷回收率增加,外輸氣量逐漸減少,但是膨脹機功率降低,增壓端對外輸氣做功減少,需要外輸氣壓縮機來補充。預冷溫度降低,脫甲烷塔頂溫度降低,能夠回收更多的C組分。一65℃預冷溫度以下能耗明顯增加,而回收率增加變緩。因此建議預冷溫度設置為一65℃。 在控制其他參數不變情況下,考察2 000 kPa,2 100 kPa ,2 200 kPa ,2 300 kPa脫甲烷塔操作壓力下裝置主要設備參數和產品產量變化,見圖6一7。隨著脫甲烷塔操作壓力增加,膨脹機功率和壓縮機功率逐漸降低;但是膨脹機制冷提供的冷量不足,需要通過冷劑來彌補,因此冷劑壓縮機功率逐漸增加。脫甲烷塔操作壓力增加,粗二氯乙烷氣產品和回收率呈現緩慢下降趨勢。由于脫二氯乙烷塔操作壓力按照1 800 kPa考慮,脫甲烷塔底液相至脫二氯乙烷塔中部進料需一定的壓差,同時脫甲烷塔底液進冷箱回收了部分冷量,因此需要更多的壓差才能保證進料,脫甲烷塔操作壓力不能低于2 000 kPa。通過能耗可以看出,適當提高操作壓力可以降低能耗,但是冷箱換熱器負荷逐漸增大,二氯乙烷回收率降低。建議選取2 100 kPa作為脫甲烷塔的操作壓力,實際操作過程中保證二氯乙烷回收率情況下.可以適當提高操作壓力來降低裝置能耗。yunshisz.com